锂电池保护板故障判断
锂电池异常原因汇总,包括锂电池容量,锂电池内阻,锂电池电压,尺寸超厚,断路等,电池之都进行了简单汇总并分享给大家。
1、电池容量低
产生原因:a.附料量偏少;b.极片两面附料量相差较大;c.极片断裂;d.电解液少;e.电解液电导率低;f.正极与负极配片未配好;g.隔膜孔隙率小;h.胶粘剂老化→附料脱落;i.卷芯超厚(未烘干或电解液未渗透)j.分容时未充满电;k.正负极材料比容量小。
2、电池内阻高
产生原因:a.负极片与极耳虚焊;b.正极片与极耳虚焊;c.正极耳与盖帽虚焊;d.负极耳与壳虚焊;e.铆钉与压板接触内阻大;f.正极未加导电剂;g.电解液没有锂盐;h.电池曾经发生短路;i.隔膜纸孔隙率小。
3、电池电压低
产生原因:
a.副反应(电解液分解;正极有杂质;有水);b.未化成好(sei膜未形成安全);c.客户的线路板漏电(指客户加工后送回的电芯);d.客户未按要求点焊(客户加工后的电芯);e.毛刺;f.微短路;g.负极产生枝晶。
4、超厚
a.焊缝漏气;b.电解液分解;c.未烘干水分;d.盖帽密封性差;e.壳壁太厚;f.壳太厚;g.卷芯太厚(附料太多;极片未压实;隔膜太厚)。
5、电池化成异常
a.未化成好(sei膜不完整、致密);b.烘烤温度过高→粘合剂老化→脱料;c.负极比容量低;d.正极附料多而负极附料少;e.盖帽漏气,焊缝漏气;f.电解液分解,电导率降低。
6、电池爆炸
a.分容柜有故障(造成过充);b.隔膜闭合效应差;c.内部短路。
7、电池短路
a.料尘;b.装壳时装破;c.尺刮(隔膜纸太小或未垫好);d.卷绕不齐;e.没包好;f.隔膜有洞;g.毛刺
8、电池断路
a)极耳与铆钉未焊好,或者有效焊点面积小;b)连接片断裂(连接片太短或与极片点焊时焊得太靠下)
锂电池保护板常见不良分析
一、无闪现、输出电压低、带不起负载
此类不良首要排除电芯不良(电芯原本无电压或电压低),假设电芯不良则应检验保护板的自耗电,看是否是保护板自耗电过大导致电芯电压低。假设电芯电压正常,则是因为保护板整个回路不通(元器件虚焊、假焊、fuse不良、pcb板内部电路不通、过孔不通、mos、ic损坏等)。具体分析
过程如下:
(一)、用万用表黑表笔接电芯负极,红表笔依次接fuse、r1电阻两端,ic的vdd、dout、cout端,p+端(假定电芯电压为3.8v),逐段进行分析,此几个检验点都应为3.8v。若不是,则此段电路有问题。
1、fuse两端电压有改动:检验fuse是否导通,若导公例是pcb板内部电路不通;若不导公例fuse有问题(来料不良、过流损坏(mos或ic操控失效)、质料有问题(在mos或ic动作之前fuse被烧坏),然后用导线短接fuse,持续往后分析。
2、r1电阻两端电压有改动:检验r1电阻值,若电阻值失常,则或许是虚焊,电阻自身开裂。若电阻值无失常,则或许是ic内部电阻出现问题。
3、ic检验端电压有改动:vdd端与r1电阻相连。dout、cout端失常,则是因为ic虚焊或损坏。
4、若前面电压都无改动,检验b-到p+间的电压失常,则是因为保护板正极过孔不通。
(二)、万用表红表笔接电芯正极,激活mos管后,黑表笔依次接mos管2、3脚,6、7脚,p-端。
1.mos管2、3脚,6、7脚电压有改动,则标明mos管失常。
2.若mos管电压无改动,p-端电压失常,则是因为保护板负极过孔不通。
二、短路无保护
1、vm端电阻出现问题:可用万用表一表笔接ic2脚,一表笔接与vm端电阻相连的mos管管脚,供认其电阻值大小。看电阻与ic、mos管脚有无虚焊。
2、ic、mos失常:因为过放保护与过流、短路保护共用一个mos管,若短路失常是因为mos出现问题,则此板应无过放保护功用。
3、以上为正常情况下的不良,也或许出现ic与mos装备不良引起的短路失常。如前期出现的bk-901,其型号为‘312d’的ic内延迟时间过长,导致在ic作出相应动作操控之前mos或其它元器件已被损坏。注:其间供认ic或mos是否发作失常最简易、直接的方法便是对有怀疑的元器件进行替换。
三、短路保护无自恢复
1、规划时所用ic原本没有自恢复功用,如g2j,g2z等。
2、仪器设置短路恢复时间过短,或短路检验时未将负载移开,如用万用表电压档进行短路表笔短接后未将表笔从检验端移开(万用表相当于一个几兆的负载)。
3、p+、p-间漏电,如焊盘之间存在带杂质的松香,带杂质的黄胶或p+、p-间电容被击穿,icvdd到vss间被击穿。(阻值只有几k到几百k)。
4、假设以上都没问题,或许ic被击穿,可检验ic各管脚之间阻值。
四、内阻大
1、因为mos内阻相对比较稳定,出现内阻大情况,首要怀疑的应该是fuse或ptc这些内阻相对比较简单发作改动的元器件。
2、假设fuse或ptc阻值正常,则视保护板结构检测p+、p-焊盘与元器件面之间的过孔阻值,或许过孔出现微断现象,阻值较大。
3、假设以上多没有问题,就要怀疑mos是否出现失常:首要供认焊接有没有问题;其次看板的厚度(是否简单弯折),因为弯折时或许导致管脚焊接处失常;再将mos管放到显微镜下观测是否破裂;终究用万用表检验mos管脚阻值,看是否被击穿。
五、id失常
1、id电阻自身因为虚焊、开裂或因电阻质料不过关而出现失常:可从头焊接电阻两端,若重焊后id正常则是电阻虚焊,若开裂则电阻会在重焊后从中裂开。
2、id过孔不导通:可用万用表检验过孔两端。
3、内部线路出现问题:可刮开阻焊漆看内部电路有无断开、短路现象。
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