基于PLC和变频器实现石灰窑电气控制系统的改造设计

引言
电气控制系统中随着plc的问世,用plc内部程序(虚拟继电器)代替实际继电器控制,已经得到广泛应用。随着plc的不断发展,控制功能越来越强大,一台plc可同时控制几十台变频器,但控制信号的增加,需要大量的控制电缆和显示装置。寻求一种更高速度、更低成本、低功耗、高可靠性的控制系统,摆在我们面前。使用profibus—dp总线技术是目前最好的方法。
1、 profibus—dp技术应用简介
profibus是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,非常适合于电气控制系统。
profibus通信协议已经在很多领域得到了广泛应用,但profibus—dp从站的开发必须符合使用者的要求,所以开发profibus—dp智能从站越来越受到人们的重视,但由于profibus协议的复杂和繁琐性,目前国内大多数厂家使用的profi.bus—dp智能从站产品都是进口的。
2006年北京鼎实有限公司开发的嵌入式pro—fibus总线桥,提供了一个简单的接口,它广泛用于变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电气测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
2 、profibus—dp技术在石灰窑电气控制系统改造中的应用
2.1 石灰窑电气控制系统中使用profibus—dp
技术的必要性
石灰窑电气控制系统中,传统的plc控制方式见图1,动力线和控制线都直接接入主控室柜内。由于石灰窑电气控制系统庞大(例如某钢厂所用石灰窑plc控制系统中,数字量用了大约1 500点,模拟量用了大约600个点,变频器20台),且电气设备分散,控制线用量很大,一套300 t石灰窑控制信号电缆的造价约占总电缆金额的40%。
通过加入智能仪表,使用profibus—dp总线技术(见图2),一方面由于现场设备使用统一的通信协议,控制器只需用一根通信电缆就将分散的现场设备连接,完成对所有现场设备的监控,从而除去了控制中的传输导线,可节约资金30万。另一方面传统的电气控制系统,大捆大捆的传输导线需要单独挖电缆沟或架电缆桥架,给施工带来很多不便,且对检修、维修也带来很大困难。从站的建立,保证了控制的可靠性和维修、改造的方便性。尤其对于现场控制带来了极大的方便,人们可以在现场根据运行设备的情况,通过智能仪表给plc和变频器发布命令,控制电机的启动、停止、正转、反转、调速等。
2.2 从站硬件组成
从站的核心是自行开发的智能仪表,其结构框图见图3。
它由两大部分组成,第1部分是嵌入式prfi—bus总线桥;第2部分是用户产品模板:包括了用户单片机、数据采集、数据输出、键盘控制、输出显示和地址设置6大部分。rs485总线驱动器一侧与9针d型插座相连,另一侧通过光耦与spc3相连。
2.2.1 嵌入式profibus总线桥
prfibus接口部分,采用北京鼎实有限公司开发的嵌入式prfibus总线桥pb—oem2一se接口板,其中的cpu使用at89s52单片机,由于使用siemens plc(s7—300)作主站,所以选用siemens的从站协议芯片spc3来连接profibus—dp主站与从站。对at89s52而言,spc3相当于它扩展的一个外部ram,是一个集成有profibus—dp协议的dp总线桥芯片。
spc3的内部结构见图4,spc3芯片中包括方式寄存器、状态寄存器、中断寄存器和各种缓冲器指针和缓冲区;内部含有1.5kb的ram,带有11位地址线的并行接口。另外,spc3内部还集成了1个看门狗计数器,可工作于3种不同的状态:波特率监测、波特率控制和dp控制。当应用处理器出现故障时,profibus—dp将被禁止,这样就不至于危及外围设备。作为spc3的心脏,微序列器控制着整个工作过程。在uart中,并行数据流和串行数据流完成交换。
cpu与spc3的接口电路见图5,spc3有内部地址解码电路,所以,ab8~ab10接地。此时db7~ db0是数据地址复用总线,可以产生低8位的数据和地址,高4位地址由ab0~ab3产生,ab4~ab7产生spc3的片选信号,只有ab4~ab7同时为0时才选中spc3。
目前,能满足12mbps波特率的驱动芯片有sn65als176 sn65als1176 sn75asl176、adm1485、sn65hvd1176等。采用光电隔离主要是为了消除来自外界的干扰,能满足12mbps波特率的光耦有hcpl7720、hcpl0720、hcpl7721、hcpl0721、hcpl7710等。另外要求电源也要采取隔离措施,如加变压器隔离或采用dc—dc模块。
2.2.2 用户产品模板部分
其核心部分是一个at89c51单片机,单片机接口分配电路见图6。
1)数字量输入部分(见图7)
设备(电机)的模拟量采用了rc电路滤波,经光耦隔离,再由施密特触发器整形,变为数字量输入cpu。rc电路滤波以减小因触点机械颤抖而造成的误操作。为了减小电路板的体积,使总体结构更加美观和紧凑,还可以采用软件防颤,同样可以达到满意的效果,但程序运行速度减慢了。
2)数字量输出部分(见图8)
数字量输出部分采用了74ls373锁存器推动电耦,经大功率三极管3dd15输出。采用74ls563锁存器的目的,一是74ls373的驱动能力较大,可以直接推动电耦;二是74ls373具有锁存功能,可以方便地挂在总线上,同时cpu不慎死机跑飞,由看门狗复位时,能保持输出不变,防止抖动造成的误动作。
3)键盘(见图9)
dp从站除了为完成基本的数字量输入/输出外,还将变频器的一部分控制参数通过dp传送给plc,用于变频器的现场调试,如正转、反转、启动、停转及频率的设定。为了完成多种功能,键盘采用典型电路结构,6个键盘采用矩阵式排列,且用软件进行防颤。
4)显示部分
为了给用户和调试人员提供一个良好的交互界面,采用点阵式液晶全汉字操作界面,不仅可以清楚了解各个输入输出点的详细情况,而且还可以在现场观看设备的运行情况,调试变频器,实现电机的正转、反转、启动、停转及频率的设定,不必再跑去操作室。这种可现场调试变频器的功能,给调试人员带来极大的方便。
3、 软件设计
软件的主体部分是对dp总线桥的读写,通过对dp总线桥的读写来完成对数据的处理。此接口板专为自主开发profibus产品的厂家以oem方式提供profibus接口。用户不需要了解profibus开发技术,不需要购买profibus开发系统;不需要自己编写gsd文件,用户产品的cpu通过串行接口向接口板读/写、输入/输出数据,接口板自动转换成profibus—dp协议与profibus主站通信。即dp总线桥通过应答方式来对仪表传送所有数据。
4 、结束语
该项目是专为某钢厂石灰窑电气控制系统改造的。改进设计前和改进后300 t石灰窑电气控制系统部分性能指标变化见表1。按表1初步计算改进设计后石灰窑可节约成本38万元,同时提高了控制系统的可靠性和控制的方便性,深受用户欢迎。


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